YG一75/5.29一M+CFB鍋爐燃燒福建無煙煤存在的問題及其探討

欄目:燃燒與運行 發布時間 :2018-08-22

一 、循環流化床鍋爐主要參數與結構簡介

1 、主要技術參數(設計)

蒸發量           75t/h

過熱蒸汽壓力        529MPa

過熱蒸汽溫度        485℃

給水溫度          170℃

一次熱風溫度        150℃

二次熱風溫度         150℃

排煙溫度            145℃

爐膛出口溫度        920℃

2 、進水管路與水循環係統

鍋爐給水分三路 :一路至噴水減溫器 ;一路至水冷套 ;另一路直接給水與水冷套冷卻水混合後進入省煤器的混合集箱經省煤器至汽包 。

爐膛四周由膜式水冷壁組成 ,爐頂由前後牆水冷壁管交叉斜拉而成 ,其上敷以磷酸鹽耐火混凝土 。爐膛的截麵為5190mm× 3340mm ,爐膛布置水冷壁管的上標高為2350mm 、下標高為8500mm 。膜壁由20GΦ60×5205×6扁鋼焊接而成 。前後牆各64根 ,兩側牆各41根 。爐膛兩側慣性分離器 ,四周也由膜式水冷壁組成 ,靠爐膛一側的水冷壁與爐膛共用 ,其餘三麵單獨組成三個水循環回路 ,兩側共6個循環回路 。其側牆各41根 ,前後牆各18根 。為了保護慣性分離器的受熱麵 ,其側牆 、後牆 ,中間牆均上敷磷酸鹽耐火混凝土 ,以防含塵氣流磨損 。

3 、燃燒係統

燃燒係統由爐膛慣性分離室旋風分離器和返料器組成 。爐膛下部為密相區 ,最底部是布風板 ,一次風經布風板上的風帽均勻進入爐膛起流化作用 ,二次風經上 、下層19個噴嘴進入爐膛稀密相區的交接處 ,補充稀相區燃燒所需的氧氣並擾動燃燒 。含塵氣流在爐膛出口處分為左右兩股進入兩側慣性分離室 ,由於流速降低 ,轉彎調向和檔板分離 ,較粗的顆粒由於慣性等作用 ,第一次分離出來經返料器送入爐膛循環再燃 ,煙氣從慣性分離導向煙道分別進入與之相切的旋風分離器 。被二次分離的細顆粒經返料器返回爐膛循環再燃 。離開旋風分離器的煙氣 ,經過熱器 ,進入省煤器一 、二次風空氣預熱器 ,最後引向電氣除塵通過煙囪排入大氣 。

二 、運行中遇到的問題及其分析

1 、旋風分離器的下部圓錐體結渣 。

(1)結渣原因 :

由於在旋風分離器內 ,處於絕熱狀態 ,循環物料中的細顆粒可燃物及一氧化碳 ,都會產生二次燃燒 ,造成局部超溫 。再加上旋風分離器處於負壓狀態下 ,密封性若不是很好 ,也會漏入空氣使得二次燃燒加強 。

燃用多礦點的煤質 ,其金屬氧化物成份含量不同 。當堿酸比J(J

0407範圍內 ,灰的熔點較低 。使得在較低溫度下就易結渣 。

旋風筒內在氧氣不充足與碳發生反應 ,易產生CO等還原性氣體而這種還原性氣體能起催化作用 ,至使灰熔點大幅度降低 ,這也能使在較低溫度下結渣.

綜合多年的經驗 ,旋風分離器的入口溫度不宜超過960℃否則結渣的可能性很大 。

(2)結渣的影響

旋風分離器的結渣 ,直接影響鍋爐的安全運行 。

因為在其圓錐體下部 ,隨時間積累 ,結渣越來越多 ,使中心通道變小 ,直至堵死 ,循環物料無法暢通 ,造成堵灰現象 ,被迫緊急停爐處理 。

旋風分離器內側結焦也直接婦響到分離效率 。     :

含塵氣流由筒體的側麵沿切線的方向導入 ,氣流在圓筒部旋轉向下 ,進入錐體到達錐體的端點前反轉向上 。清潔氣流經排氣管排出旋風分離器 。由於內側結焦 ,壁麵凹凸不平及使簡體不圓度的存在會產生一些局部小旋渦 ,將已濃集在旋風筒壁處的顆粒卷揚起來 ,影響分離效果 。   

(3)克服旋風分離器結渣的措施   

運行調整 。合理布置風煤比 ,一、二次風比,加強調整維持微正壓運行 ,達到爐膛的燃燼率 ,減少進入分離器飛灰含碳量 ,減少在旋風分離器內產生二次燃燒 ,同時筒體內的CO含量也大大降低 ,對灰熔點降低的影響也減少 。

由於旋風分離器處於負壓工作區 ,其密封性能的要求很高 ,否則將漏入空氣不但產生二次燃燒 ,還會降低分離效率 。

返料器中的返料風對分離器的正常運行有著重要作用 ,若返料風太小影響正常返料 、太大反竄至錐體底部 、降低分離效率 。

2 、鍋爐出力不足

(1)鍋爐出力不足的原因

結構設計問題

爐膛出口溫度高達980℃ ,這說明爐膛的吸熱份額不夠(所占比例42% ,爐膛吸熱份額一般為50~60) 。煙氣從爐膛出口到旋風分離器入口的溫度為960℃(即溫度降低20℃) ,慣性室所吸收份額還不到2% 。由此爐膛必須增加受熱麵 ,還有慣性分離室四周水冷壁的吸熱份額也應增加 。

分離效率低 ,物料循環量少

分離效率變化對爐膛床料粒度 、底渣粒度 、燃料停留時間 、飛灰和底渣排出比例及對整個鍋爐經濟性產生影響 。分離器效率提高 ,有更多的細顆粒被分離送回爐膛循環再燃 。床料粒徑變細 ,爐內顆粒濃度增加 。受熱麵傳熱係數增加 ,又由於爐內熱負荷增加可提高鍋爐蒸發量 。

循環物料多 ,從密相區帶出的熱量多 ,避免了因密相區燃燒份額過大而超溫現象 ,更加有利於協調密相區與稀相區的燃料份額的調節 。

燃燒調節的組強

調節一 、二次風配比來調節密相區燃燒份額 。在循環流化床鍋爐中 ,二次風一般在稀相區給入 ,所以二次風不可參與密相區的燃燒 。此時一次風的比例就是密相區燃燒份額的最大值 ,要調整控製密相區的燃燒份額 ,就采用調節一次風率的方法來達到 。

燃料顆粒尺寸較小時,稀相區平均溫度增加 。燃燒反應速度快 ,從而稀相區燃燒份額增大 ,密相區燃燒份額下降 。反之 ,顆粒尺寸較大時 ,密相區燃燒份額增大 ,稀相區燃燒份額下降 ,此時必然要有足夠多的介質(循環物料)將熱量帶入稀相區 ,才能滿足負荷的需要 。

在實際運行中 ,組織燃燒調節是非常重要的 ,既要保證出力 ,又要保證燃燒效率 。

3 、長期運行中 ,發電煤耗一直居高不下 ,除了設備等因素外 ,還與運行人員的素質有關 。運行人員的操作水平 ,也直接影響鍋爐的經濟效益 。比如風煤比不合理 ,一二次風比不當 ,都能使發電煤耗的增加 。主要突出的有飛灰機械不完全燃燒的損失q4 ,其次為排煙損失q2 。

飛灰機械不完全燃燒損失q4 ,在鍋爐損失中占比例最大的一項 。運行中飛灰含碳量從32%到46% ,即q480%到140% 。因此降低飛灰含碳量是一種重要措施.運行方麵應組織良好的燃燒方法 ,保證最佳調節手段 ,盡量采用微正壓運行 ,提高爐內燃燒率 ,以達到降低爐膛出口飛灰含碳量 。另外循環物料的分離效率也直接影響q4的損失 。前麵所述 ,分離效率降低 ,物料大量直接排出 ;不能被分離循環燃燒 ,並影響傳熱效果 。從運行中可發現 ,每次運行前期 ,飛灰含碳量在32—36% ,而到了後期逐漸增加至40% ,甚至更高。原因分析 ;鍋爐運行一段時間後 ,旋風分離器內側結渣 ,對分離產生擾動 ,降低分離效率 。所以保證旋風筒內壁不結渣 ,

也是減少q4損失.

排煙損失q2 。運行中排煙溫度一般為165℃如果降低20℃ ,鍋爐效率將提高百分之一 。為了減少q2損失 ,從運行數據中 ,可以認為造成排煙溫度過高 ,主要原因是省煤器入口水溫偏高 ,直接影響省煤器的傳熱 ,省煤器的吸熱量減少了 ,導致排煙溫度上升 。

由於長時間運行 ,水冷套冷卻管上的耐火材料逐漸脫落 ,從高溫循環物料吸熱增加 ,其出口水溫高達235℃ ,與直接給水在省煤器入口集箱混合後仍有220℃ ,因此 ,為了確保省煤器入口水溫 ,就必須限製水冷套出水的焓增 ,即可采取減少其傳熱量 ,上敷耐火材料 ,降低傳熱係數 。達到降低鍋爐的排煙損失 。

三 、結束語   

我公司自95275th循環流化床鍋爐投入運行 ,通過不斷摸索 ,掌握燃燒調整規律 ,提高了操作水乎 。但是經驗表明,運行人員的技術能力還有待於進步 ,鍋爐設計必須進一步完善 ,才能充分體現循環流化床鍋爐的實用性 。

    參考資料

 《循環流化床鍋爐理論設計與運行》——中國電力出版社19985   《電廠鍋爐原理》——上海電力學院19944 

 

文章作者 :德化縣德義熱電有限公司(362500) 蘇貴生  李金椅