循環雙流化床鍋爐在實踐中的應用與完善
內容摘要 :介紹鍋爐改造的選型 、試運行及完善過程 ,並取得較好的經濟效益 。
關健詞 鍋爐改造 循環雙流化床 完善化
1 前言
循環流化床(CFB)鍋爐是上世紀七十年代末發展起來的一種新爐型 ,具有高效 、潔淨 、低汙染 、燃料適應範圍廣等優點[1] ,是應用較為普通的一種工業中小型鍋爐 。由於它具有其他爐型無法代替的優勢 ,因此備受廣大用戶的歡迎 ,目前已形成多種流派不同風格的CFB鍋爐 。
但是,由於我國幅員遼闊 ,煤質特性有較大差異 ,尤其是福建無煙煤揮發份低 、含碳量高 、灰熔點低 、以及熱穩定較差[2]等特點 。因此在實際應用中 ,出力不足 ,飛灰含碳量高是較常見的現象 。
福建順昌富寶實業有限公司是國有中型化肥生產企業 ,隨著企業生產規模的擴大 ,原有的三台鍋爐(其中20t/h 、10t/h沸騰爐 、10t/h鏈條爐)出力不足 ,熱效率低下,而且三台爐齡均達15年以上,已不能滿足生產的需要 。2001年公司決定對已停用多年的10t/h鏈條爐進行改造 。在鍋爐改造選型的問題上首先確定改造後的鍋爐應能滿足以下要求 :
(1)因地製宜 ,充分利用10t/h鏈條爐廠房 ,原鍋爐基礎基本保持不變 ,不僅可以縮短建設周期 ,還可以節約建設資金
(2)滿足公司燃料的特點 。公司每年有2.5~3.0萬噸的造氣爐渣 ,含碳量約35~40% ,將此充分利用可以降低生產成本 ,又能使企業做到廢渣零排放 。
(3)鍋爐運行穩定 ,出力可靠並有較好的負荷調節能力 。
通過對省內 、外10多台鍋爐及四家鍋爐製造企業的考察 、分析 、比較 ,決定選用凱時尊龍15t/h循環雙流化床鍋爐 。
筆者在公司長期從事鍋爐運行技術管理 ,參與了鍋爐選型 、建設及運行的全過程 ,本文就此談談對該爐的一點體會和認識 。
2 凱時尊龍15t/h循環雙流化床鍋爐的結構特點
2.1 鍋爐設置兩個爐膛 ,即主床和副床 ,其中副床不進煤 ,燃用來自主床的飛灰 ,為該爐的二次燃燒係統 ;
2.2 主床內不設埋管 ,其流化速度較高6.3m/s ;
2.3 爐膛燃燒部份為“品”字型結構 ,煙氣在爐膛內呈“N”字型流動 ,鍋爐總高度與原鏈條爐相近 ,但煙氣流程長 ,保證了飛灰有充分的燃燒時間 。
2.4 外置直流低溫分離器 ,將飛灰分離 ,送入副床進行燃燒 。
2.5 工作原理 :DG15t/h循環雙流化床鍋爐為三級燃燒方式 。煤首先進入主床 ,進行一次燃燒 。在燃燒過程中 ,細小顆粒的粉煤飛灰在高速煙氣的作用下 ,通過懸浮段 、懸浮室進入副床進行二次燃燒 。細灰隨高溫煙氣經過對流段 ,進入尾部“多管分離器”進行分離 ,>0.5毫米的飛灰被分離下來通過返料係統返回副床 ,進行第三次燃燒 。副床的燃燒物質全部來自主床和返料灰 。
2.6 鍋爐熱力參數(見表一)
表一
2.7 主要技術參數
鍋爐型號 : DG15-2.45
額定蒸發量 : 15t/h
額定工作壓力 : 2.45MPa
蒸汽溫度 : 飽和
結構型式 循環雙流化床鍋爐
給水溫度 104℃
排煙溫度 ≤165℃
設計燃料 造氣爐渣+劣質無煙煤
設計效率 83.5% (WII)
保證效率 ≥80%
3 運行狀況
凱時尊龍15t/h循環雙流化床鍋爐 ,於2001年12月點火試運行 。從項目的立項 、鍋爐選型 、設計到施工結束 ,全部工作僅用了10個月時間 。由於該爐在選型作了大量的準備工作 ,包括煤種 、造氣爐渣搭配比例的定型 ,為該爐的設計提供可靠的依據 。再者司爐工全部是操作鼓泡床沸騰爐 ,因此 ,很快便適應該爐的運行 。從改造總體情況來看 ,基本滿足生產用汽的需要 ,各項技術指標也基本符合設計要求 。
3.1 運行技術參數分析
3.1.1 鍋爐出力(本文收集數據為2002年全年)平均在13.2~14t/h 。出力方麵比設計值略低 。
3.1.2 蒸汽壓力1.95Mpa ,因生產工藝要求降壓使用 。
3.1.3 排煙溫度181℃ ,比原設計略高 ,原因是我公司為了減少阻力 、利用舊引風機 ,取消了原設計的空氣預熱器 。
3.1.4 飛灰固定碳18~25% 。該爐配置的“多管分離器”達不到設計要求 ,對0.5-2毫米的飛灰分離效率不高 ,增加了Q4損失。
3.2 經濟效益分析
原來的鏈條鍋爐需燃用北方煙煤 ,即使是鼓泡床鍋爐 ,也需燃用中等質量的無煙煤 。改造後的鍋爐不僅充分利用了企業積留多年的造氣爐渣,同時摻燒當地劣質煤 。其經濟效益和社會效益均十分明顯的 ,不但一年即收回投資 ,而且減少了環境汙染 。
4 存在問題
4.1 主床流化速度偏高 ,標高+1.4m∽1.8m處膜式水冷壁磨損嚴重 。
4.2 由於副床不進煤 ,溫度不易控製 ,經常發生爆燃現象 ,造成局部結焦 ,輕微時影響鍋爐出力 ,嚴重時需停爐清焦 。
4.3 主床膜式水冷壁受熱麵積太大 ,煙氣冷卻快 ,不僅影響副床的正常燃燒 ,同時也影響懸浮段受熱麵及後部受熱麵的熱交換 。
4.4 多管分離器分離效果達不到設計要求 ,增加熱損失 ,也增加除塵設備的負荷 。
5 完善化工作
2002年12月 ,結合公司年度大修 ,對該爐存在的問題進行完善和整改 。
5.1 解決膜式水冷壁磨損問題 。膜式水冷壁磨損是鍋爐普遍存在的一種現象 ,解決方法多種多樣 ,我公司采用“抗渦流護瓦總成”[3]技術 ,該技術的特點是在20G管塗噴耐磨合材料 ,延長使用壽命 ,至今該處無明顯磨損 。
5.2 副床爆燃問題 。該爐原設計為蒸汽降溫方式 ,即蒸汽管接入副床風箱 ,當溫度爆燃時開啟蒸汽進入爐膛底部進冷卻降溫 。這種方法雖然效果明顯 ,但是在開啟閥門前需疏水 ,速度慢操作不便 ,同時由於經常使用造成布風板急劇冷卻變形 。根據燃燒機理 ,我公司采用尾部煙氣降溫的方式 。由於煙氣中主要成份CO2 ,氧含量很低,為惰性氣體 。方法是將引風機出口煙氣接入副床風機 ,由電動閥門控製 ,當需降溫時 ,開啟電動閥 ,同時關閉通風閥 ,這是送入副床的是煙氣 ,由於爐膛缺氧 ,燃燒中止 ,爐溫迅速下降 ,這樣 ,副床既能保持流化狀態 ,又能達降溫的目的 ,實踐中效果比蒸汽明顯 ,使用方便 。
5.3 關於鍋爐出力不足問題 ,原因是多方麵的 。但問題的主要原因經分析是該爐懸浮段溫度偏低 。原設計該處為950℃ ,實際運行900℃左右 。為此 ,經與設計製造廠家磋商 ,在主床上部膜式水冷壁澆注部分衛燃帶 。事實證明打上衛燃帶後,懸浮段溫度明顯提高 ,雖然主床受熱麵減少,但為副床的穩定運行創造條件 ,鍋爐出力也很顯著提高 ,目前該爐出力可達到設計值 。
5.4 在原水膜除塵設備進口增設旋風除塵器 ,以彌補“多管分離器”的不足 ,減輕除塵設備的負荷 。
6 結束語
任何一項新技術的產生 ,總有認識適應的過程 ,CFB鍋爐也不例外 。盡管循環流化床鍋爐具有許多優勢 ,但若選型不當 ,就難以發揮它的優勢 。因此 ,筆者認為 ,在循環流化床鍋爐的選型方麵 ,必須重點考慮燃料的特性 ,這對今後的穩定運行和經濟燃燒是十分有益的 。
參考文獻 :
1.《鍋爐運行》水利電力出版社
2.《福建熱能動力》
3.王來祥《工業鍋爐》
陳躍 福建順昌富寶實業有限公司
文章作者 :陳躍 福建順昌富寶實業有限公司