循環流化床鍋爐冷渣器冷卻水改造及其經濟性分析

欄目 :鍋爐設計 發布時間 :2018-08-22

前言

循環流化床鍋爐燃燒技術是近幾十年發展起來的一種高效 、低汙染 ,潔淨煤燃燒技術 ,具有煤種適應性廣 、調節範圍大等優點 ,近幾年來在國內得到大力的發展和推廣使用 。隨著循環硫化床鍋爐在國內發電廠的大量使用 ,特別是近年來循環流化床鍋爐往大容量 、高參數方向的飛速發展 ,一些困擾循環流化床鍋爐長期安全穩定經濟運行的問題也隨之而來 ,特別是循環流化床鍋爐冷渣器係統的設計和選型上的不足 ,一些運行的循環流化床鍋爐暴露出極大的安全問題和經濟問題 ,嚴重影響了循環流化床鍋爐的安全穩定運行和經濟運行 。

設備概況

福建晉江熱電有限公司建設有兩台50MW抽凝式發電機組 ,鍋爐為東方鍋爐(集團)股份有限公司設計生產的單汽包自然循環 、高壓循環流化床鍋爐 ,型號為DG-260-540/9.81-Ⅰ型 。鍋爐設計燃燒煤種為福建龍岩的無煙煤 ,設計低位發熱量為20680KJ/kg ,鍋爐采用型布置方式 ,前牆給煤 ,配備四台皮帶給煤機 ,鍋爐排渣從鍋爐底部排渣管經冷渣器排出 ,爐底從左到右分別布置有4台滾筒式冷渣器 ,正常運行方式為三用一備 。冷渣器冷卻水供水係統備有二台一次循環水泵 ,一用一備方式運行 。鍋爐冷渣器技術參數及工作流程如下 :

鍋爐冷渣器主要技術參數 :

    號 : HBSL-ⅠV     設備出力 :0-8t       水阻 :≤0.05Mpa

出渣溫度 :≤100℃         冷卻水量 :32t/h

進水溫度 :10-30℃         進水壓力 :≤0.8MPa

出水溫度 :70-80℃

循環水泵額定參數 :

    量 : 65t                程 :17m

電機功率 :5.5kW

鍋爐冷渣器冷卻水流程 :

除鹽水→膨脹水箱→一次循環水泵→¢73mm管道→4台冷渣器入口(冷渣器入口管徑¢57mm→4台冷渣器出口(冷渣器出口管徑¢57mm73mm匯水管道熱交換器膨脹水箱 。

存在的問題及原因分析

3.1存在的問題

福建晉江熱電有限公司#1 、#2鍋爐分別於20061月和4月投產 ,至今已運行接近4年時間 ,由於電廠采購的入爐煤煤質隨著采購市場的變化而變化 ,造成冷渣器運行工況也時常變化 。當燃用低熱值煤炭時 ,冷渣器運行即暴露出安全運行和經濟運行等問題 ,歸結如下 :

3.1.1冷渣器冷卻水出水溫度高

由於煤炭走入買方市場 ,煤炭質量無法得到保證 ,入爐煤熱值不斷不降 ,入爐煤低位發熱量最低到4300大卡 ,鍋爐在200t/h負荷時 ,入爐煤量從原30t/h左右最高上升到39t/h左右 ,四台冷渣器全部投入運行時 ,冷渣器冷卻水出水溫度經常在9295℃左右運行 ,經常出現冷渣器因超溫(≥95℃)而跳閘的事件 。

3.1.2冷渣器耗水量大

由於冷渣器排渣溫度高 ,造成冷渣器運行中經常因出渣溫度高而跳閘 ,為了保證鍋爐順利出渣 ,在冷渣器排渣溫度高時 ,打開冷渣器出水排汙門 ,冷卻水部分排地溝運行 ,通過加大通過冷渣器的冷卻水量 ,勉強降低冷渣器冷卻水溫度 ,使冷渣器能維持連續運行 。經測算 ,但每日耗水量卻因為冷渣器冷卻水排地溝而增加耗水300t左右。

3.1.3冷渣器安全狀況差

由於冷渣器排渣量大 ,出水溫度高 ,冷渣器由於缺水出現超溫內漏現象 。20086月 ,由於超溫保護未正常動作 ,造成了#1#4冷渣器超溫泄漏 。同時 ,為保證鍋爐正常運行,運行人員經常對鍋爐進行事故放渣 ,增大了運行人員的勞動強度 ,同時也增大了因事故放渣引起的燒傷和燙傷事故概率 ,給安全生產帶來極大的影響 。

3.2原因分析

3.2.1鍋爐排渣量增大 :

如果以設計的入爐煤發熱量運行 ,在鍋爐200t負荷時 ,每小時的入爐煤量隻有30t ,如煤灰分及灰渣 、飛灰總計含量為35% ,灰渣比例按4 :6計算 ,則每小時排渣量約為4.2噸 。如果入爐煤熱值下降到4400大卡左右時,鍋爐每小時煤量則上升到38~39噸 ,每小時排渣量約為5.32噸 。如以後鍋爐260t負荷運行時 ,每小時耗煤約45~50t ,每小時產渣6.3~7t ,因煤質變化造成鍋爐產渣量變化較大,影響了冷渣器運行 。

3.2.2冷卻水量不足 :

如果冷卻水量能達到冷渣器必需的水量 ,則冷渣器運行還是可保證正常運行 ,如以4~5噸水冷卻1噸渣來計算 ,每小時39噸入爐煤量產渣5.32噸 ,需耗水21.5~26.6噸 ,但是由於一次循環水泵供水壓力低(出口壓力0.16Mpa) ,係統管阻大 ,冷渣器進出口壓差很小 ,隻有0.05MPa(進口0.06MPa ,出水壓力0.01 Mpa) ,壓差不夠 ,無法保證足夠的冷卻水量 。經測算 ,此壓差下每小時水量隻有10~12噸 ,遠遠滿足不了冷渣器需要的耗水量 ,造成冷渣器出水溫度偏高 。所以 ,日常運行時需排地溝運行 。

3.2.3冷卻水管管徑配合不當 :

4台冷渣器進水管口徑¢57mm來計算 ,在壓力不高的情況下 ,為保證水量足夠 ,則要求主供水管的口徑最小需要¢108mm為宜 ,我司一次循環水泵出水管口徑隻有¢73mm ,在一次循環水泵的出口壓力不高 ,流速不大情況下 ,冷卻水量不能滿足冷渣器要求 。

改造要點及係統圖

4.1改造要點

4.1.1對冷卻水源進行改造

將冷渣器水源由除鹽水改成凝結水 ,凝結水從汽機軸封加熱器後引來 ,經過冷渣器後再回到汽機#3低加出口管 。原除鹽水管作為凝結水的備用水源使用 ,以回收冷渣器熱能 。

4.1.2對冷卻循環水泵運行改造

拆除原四台二次循環水泵 ,在冷渣器出水母管後新增三台熱水循環泵 ,將冷渣器後冷卻水升壓後再送回汽機#3低加出口管 ,升壓水泵揚程選擇33.5米 ,電機功率15kW ,以達到水量充足 。

4.1.3對冷卻水管道運行改造

將原來的冷渣器前冷卻水母管管更換成¢108mm管徑 ,以保證管徑與四台冷渣器冷卻水管管徑進行匹配 。將汽機至鍋爐冷渣器冷卻水管管徑定為¢159mm和¢133mm管徑 ,以保證充足的凝結水量 。

4.1.4熱工控製改造

冷卻水升壓泵采用變頻調節技術 ,根據冷渣器出口水溫來控製升壓泵的轉速 ,保證出水溫度在7075℃ ,同時還設立電氣事故聯鎖和壓力低聯鎖 ,保證冷渣器冷卻水正常供水 。

4.2 改造後冷卻水係統圖

  5b7c384fdae13.png

 

改造後經濟分析

5.1熱能回收效益

根據目前鍋爐蒸發量210t/h時燃料消耗量30t/h ,無煙煤的灰份含量為30% ,鍋爐排渣占灰渣總量的40% ,來計算1台鍋爐額定工況下小時排渣量 :

30×1000×0.3×0.43600kg/h

我司目前50MW抽凝汽式汽輪發電機組額定發電量50MW 、供汽35t時 ,汽機進汽量為217t/h ,考慮汽水損失率3%後 ,需鍋爐提供的蒸汽量為217×1.03=223.5t/h 。

此時1台鍋爐每小時排渣量G

G3600÷210×223.5=3831kg/h 。

鍋爐小時排渣熱量計算

計算公式 :Q=[Ctz1tz2+251]×G KJ/h

式中 :Q—鍋爐小時排渣熱量KJ/h

       C—渣平均比熱KJ/Kg•℃

       tz1—排渣溫度950℃

       tz2—排渣溫度50℃

       G—鍋爐小時排渣量kg/h ,按3831kg/h

按《小型熱電站實用設計手冊》P478頁要求 ,

查得 : C[0.170.06×10-3tz1-tz2]×4.1868KJ/Kg•℃

       C[0.17+0.06×10-3(950-50)]×4.1868

       C0.224×4.1868=0.9378KJ/Kg•℃.

鍋爐排渣熱量 :

       Q[0.9378950-50+251]×38311095×3831

       Q4194945KJ/h

鍋爐排渣熱量通過冷渣器回收至主凝結水係統中 ,減少低加抽汽量 ,增加做功能力 ,進而達到節省汽機進汽量目的 。

按冷渣器出水溫度85℃來計算流經冷渣器的凝結水流量 ,根據武漢汽輪機廠提供的凝汽工況熱力特性計算書來計算經濟效益 :

計算條件 :主蒸汽溫度535℃ ,壓力為8.83Mpa ,焓值為3475 KJ/kg ,軸加出口水溫43℃ ,焓值為180KJ/kg ,#3低加出水溫度70℃ ,焓值為293KJ/kg ,冷渣器出水溫度85℃ ,焓值為356KJ/kg ,原#3低加設計出水溫度68.1℃ ,焓值為285.12KJ/kg ,六抽抽汽壓力為0.0387Mpa ,溫度75.1℃ ,焓值為2523.6KJ/kg ,#2低加設計出水溫度為115.7℃ ,焓值為484.41KJ/kg ,五抽抽汽壓力為0.2206Mpa ,溫度146.3℃ ,焓值為2759.9KJ/kg ,凝結水流量為143.4 t/h

流經冷渣器的凝結水流量為 :

Q4194945÷356180÷100024 t/h

汽輪機六抽抽汽量減少值為:

Q=((285.12180×143.4293180×143.424))÷2523.6285.12

 (105.12×143.4(113×119.4)) ÷2238.48

0.7 t/h

汽輪機五抽抽汽量減少值為 :

           Q(143.4×(484.41285.12)(143.424)×(484.41-293)24×(484.4356)) ÷2759.9484.41

            (143.4×199.29119.4×191.4124×128.4) ÷2275.5

            1.16 t/h

汽輪機主蒸汽量減少值:

       Q(1.16×(2759.92333)0.7×(2523.62333)) ÷(34752333)

        (495.2133.42) ÷1142

        0.55 t/h

250MW汽輪發電機組年節省蒸汽量

Q0.55×2×70007700t/a

2台汽輪發電機組年節省蒸汽量折算成年節約標準煤量 。

經計算 ,鍋爐產噸蒸汽標煤耗量103kg/t汽 ,計算年節約標準煤量 :

103×7700÷1000793.1t/a 。

按每噸標煤700元 ,微增功率係數取1.3來計算經濟效益 ,每年取得的經濟效益為 :

       793.1×700×1.372.17萬元/a

5.2節水效益

以每日節水300t ,年運行小時7000小時 ,每噸除鹽水2元製備成本來計算每年的節水效益為 :

      300÷24×7000×2÷1000017.5萬元/a ,

結論

福建晉江熱電有限公司鍋爐冷渣器冷卻水改造完成投入運行後 ,基本上可解決原冷渣器運行中出現的冷卻水出水溫度超溫情況 ,冷渣器將不再出現因冷卻水超溫引起設備跳閘事件 ,同時也減少了除鹽水的耗量,節省了除鹽水製備投入 ,又回收了冷渣器熱能 。整個改造工程達到安全和經濟雙豐收的目的 。

 

參考文獻 :

 

[1]       《小型熱電站實用設計手冊》.水利電力出版社 ,1989.10

 

文章作者 :福建晉江熱電有限公司 福建 晉江 362200廖 偉