循環流化床鍋爐燃煤破碎機改造
1 概況
福建晉江熱電有限公司2004年開始建設 ,2006年投產 ,使用東方鍋爐廠的DG-260/9.81-1型循環流化床鍋爐 ,按設計和廠家要求 ,燃燒用煤選用福建省內無煙煤 ,低位發熱量4500~5000kcal/kg ,含灰量(Aar)不大於30% ;煤的入爐顆粒度要求不大於10毫米 ,50%切割粒徑為1.5毫米 。
實踐證明 ,入爐煤的顆粒度對循環流化床鍋爐的點火啟動 、運行控製 、燃燒效率 、風帽及水冷壁等部件的運行均有很大影響 。
燃料粒徑過粗對鍋爐運行的影響 :為保證鍋爐的正常流化,需加大一次風量 ,因加大一次風量後 ,鍋爐的密相區上移 ,鍋爐爐內的磨損量增加 ,風機的電耗增加 ;鍋爐密相區床溫高 ,嚴重時鍋爐需降負荷運行 ;內循環增加且床壓高 ,改變了渣和飛灰的比例 ,造成排渣困難甚至堵渣 ;燃料與氧氣接觸的麵積減小 ,燃燒效率降低 ,底渣含碳量增加 ,從而影響鍋爐的經濟性 ;大粒徑的床料會沉積,使流化惡化 ,引起鍋爐結焦 。循環流化床鍋爐燃煤在煤種發熱量一定的前提下 ,入爐煤的顆粒度大小直接影響鍋爐流化工況 、燃燒工況 、耗煤量及排渣 。這就要求所選用的煤炭破碎機設備必須能滿足設計顆粒度要求 。但是我廠在建廠時選用的HL4PG-1型破碎機破碎性能運行至今一直未能破碎合格的燃煤 。
2 存在問題及原因分析
我廠原使用黃龍牌HL4PG-1型破碎機 ,結構形式為齒輥式的 ,上下共4個齒輥 ,單機具有一級和二級破碎 ,按廠家提供技術的參數 ,破碎出料顆粒≤8mm ,能力140t/h 。但經過三年多的使用 ,破碎顆粒度均未能達到設計和說明書要求 ,最大粒徑超30mm ,篩板磨損嚴重 。影響鍋爐流化燃燒 。主要存在如下問題和原因 :
2.1此種形式的破碎機運行為相向碾壓 ,物料為一次性破碎 ,不能起到折 、劈 、擠作用 ,破碎機理結構單一 ,出料均勻度差 。
2.2當破碎機物料硬度大於100Mpa時 ,保險裝置拉斷 ,兩齒輥(工作付)分離 ,出現間隙 ,這時破碎機照常運行 ,若運行值班人員未能及時發現 ,破碎的顆粒度就大大超標 。
2.3齒輥工作時由於受到擠壓齒板經常出現局部斷裂 ,軸向脫出 ,或且齒板出現斷裂後卡機堵轉 ,嚴重威脅設備安全運行 。
2.4一旦出現有鐵塊誤入破碎機 ,擠壓兩齒輥 ,造成兩齒輥轉子彎曲 。出現齒輥轉子彎曲後 ,破碎機的顆粒度間隙就無法調整 ,在軸向長度上調到間隙兩邊為零時 ,中間部分仍有較大彎曲間隙 ,運行破碎機顆粒度無法保證 ,且運轉起來整機嚴重不平衡 ,震動大 ,產生附加離心應力 。更換齒板費用高 ,一次更換要花費8萬元 ,齒板磨損快 ,半年需要更換一次 。
2.5投產3年來,由於破碎顆粒度一直未能符合循環流化床鍋爐燃燒要求 ,有時因保險裝置動作 ,造成顆粒度嚴重超標 ,至使經常爐前稱重給煤機堵轉 、損壞 ,故障頻頻 。
2.6因顆粒度超標 ,導至鍋爐流化效果不好 ,爐渣量大 ,經常冷渣器排渣不及 ,需要人工輔助放渣 ;經常因為流化不正常造成鍋爐燃燒局部結焦 ;耗煤量大 ,同樣是4700 kcal/kg的煤產220t/h蒸汽 ,正常隻要燒32~33t/h煤量 ,而因顆粒度嚴重超標需燒34~36t/h煤量 。經測定 ,入爐煤顆粒度大於>10mm以上的占總比例32.65% ,超標準1/3 。
3 改造方案與實施
2008年初 ,我公司對破碎係統進行調研改造 ,最終選取WUCH-120型無堵破碎機取代原齒輥式破碎機 ,此種形式的環錘破碎機有別於普通形式環錘破碎機,具有如下特點 :
3.1除與其他普通破碎機一樣帶有環錘的主轉子外 ,還裝設有5組計5級篩環 ,運行中環錘和滾軸篩環與破碎物料產生動摩擦 ,克服了破碎機堵料 、磨損快的缺點 。
3.2轉子上套裝的環錘分為齒環和園環 ,與隔板構成破碎機篩孔 ,物料在轉子高速旋轉的作用下產生擠壓 、剪切 、衝擊篩分破碎 ,從而達到破碎效果 。
3.3破碎機齒板前後裝有調節間隙裝置 ,當主環錘磨損到一定程度 ,可調整下齒板 ,消除過大間隙,保證破碎達到顆粒度要求 。
3.4環錘和篩環材料使用ZGMn14Cr2材料 ,耐磨性好 。
更新了WUCH-120型無堵破碎機後 ,為了更有效達到破碎效果 ,保證破碎均勻度和環保要求 ,在破碎機入口加強棱形螺旋布料器 ;在破碎前級皮帶運輸機頭加裝簡易隔篩 ,發現有大塊矸石 ,木塊等進行分檢排除 ;在破碎齒板出口端加裝間隙限位調整耐磨板 ;在破碎機下皮帶及尾加裝布袋除塵裝置 。
2008年12月安裝改造 ,當月中旬投入運行 ,經顆粒度篩分試驗 ,破碎顆粒明顯較齒輥式破碎機好 。
破碎顆粒度百分比對比如下表1
4 改造後的良好效果
經改換為無堵環錘破碎機後效果明顯好轉 ,主要優點如下 :
4.1破碎顆粒度明顯改善 ,改造前≥10mm以上占32.65% ,改造後占3.97%+4.33%=8.3% ,減少了24.35% ,且改造前顆粒最大達50mm ,改造後最大顆粒度個別最大不超過20mm ,其中主要原因是破碎機前滾筒篩孔目過大或破洞引起 。
4.2鍋爐燃燒較改前穩定 ,排渣流暢 ,排渣量減少了近1/5 。
4.3爐前限量稱重給煤機堵煤故障的情況消失 。
4.4 ,煤耗降低 ,同樣低位發熱量(以越南煤4700 kcal/kg) 、供汽210t/h ,隻需煤量32~33t/h ,比之前煤量34~36t/h ,節約了1~2t/h,這樣 ,單爐每月可節約1噸×24小時×30天=720噸煤/月 ,節資520元×720噸=37.44萬元/月 。
4.5一次風量大幅度縮小10000Nm3/h 、兩台一次風機電流節省4A 、兩台引風機電流節省3A ,每天可節約近2510度電量 ,月可節約7.5萬度電 ;鍋爐的飛灰含碳量也相應降低了2% ,鍋爐效率提高1.5%. 。
4.6改造後8個月更換一次環錘 ,計1.2噸 ,72片×425元/片=3.06萬元 ,前齒輥式破碎機更換齒板66片×1200元/片=7.92萬元 ,更換一次對比節約4.86萬元 。且維護更換工作量減少90% ,大大減輕勞動強度和時間 。
5 待解決的問題 :
5.1顆粒度不穩定
更換成無堵環錘破碎機後 ,雖然顆粒度接近循環流化床燃燒要求 ,但破碎顆粒度仍很不穩定 ,部份超標 。
5.2滾筒篩孔目過大
破碎機前滾筒篩孔目過大 ,且運行中經常有破洞 ,篩選出現部分顆粒度不均且超標 ,需加強巡檢維護保養 。
5.3邊板材質硬度不夠
該型破碎機轉子組件 ,中的圓形邊板材質硬度不夠 ,耐磨性差 ,需更換為更好材料且經熱處理 。
5.4布料不均
布料不均 ,容易造成在轉子軸向長度上環錘磨損量不均 。要定期進行布料器前煤流走向限位調整 。
文章作者 :福建晉江熱電有限公司 晉江 362200 林振球 林順治