CFB鍋爐優化加床料裝置及輸渣係統環保技改簡介
晉江熱電有限公司 蔣星野
一 、 鍋爐加床料裝置技改 :
循環流化床鍋爐加床料是較為繁重的體力勞動 ,很多單位仍用密集人工方式背扛床料 。隨爐型的大小不同 ,一般加床料要10—15人 ,連續工作12小時以上 。
我司是DG260t/h鍋爐 ,爐床麵積62.3m2 。以鋪設床料厚度600mm計算 ,床料總量為37.4m3 。如此之多的床料如果單靠人工從零米層背扛到64.5m層(加床料爐門中心標高) ,勞動強度是很大的、裝料人員是很辛苦的 。
為了克服這個問題 ,凱時尊龍在基建施工後期做了些工作 ,創造了較為優化的加裝床料方式 。通過現場實際操作證明 ,大大的減輕了體力勞動 ,縮短了流程時間 。技改做法如下 :
1. 在運轉層適當位置的鋼平台上開設1500×1500㎜的吊裝孔 ;
2. 在吊裝孔正上方3200㎜處 ,部分利用已有鋼架及新加鋼柱梁 ,做成起重梁 ,供安裝1噸電動葫蘆用 ;
3. 用65×40×4.8㎜槽鋼加工製作1000×1000×1050㎜(長×寬×高)立方形吊渣鐵籃2部 ,供盛放袋裝渣用 ,鐵籃底部裝輪子 ,可方便靈活推移 ;
4. 在加渣爐門上方附近 ,將原有的運轉層鋼平台向爐門口擴充1070㎜ ,在擴充的鋼平台下方裝設接渣漏鬥及溜渣管(該管可拆卸) 。
加裝床料時 ,可在零米層將預先裝好的袋裝渣裝在鐵籃裏 ,推移鐵籃至吊裝孔下方 ,用電動葫蘆吊至運轉層 ,摘鉤後 ,再將鐵籃推至接渣漏鬥處 ,最後將袋裝渣一包一包倒入漏鬥 ,直接溜進爐門內 ,加渣完畢後拆卸溜渣管 。
優點:除爐膛內扒渣及預先將渣裝袋的準備工作外 ,整個裝卸 、推移 、吊裝的加渣全過程隻用6個人 ,約8小時 ,既省力又省時 。
詳見附圖(A)
二 、輸渣係統環保技改
我司鍋爐采用冷渣器排渣 ,皮帶運輸機運渣 。投產初期 ,各冷渣器皮帶機上的落渣口附近灰塵飛揚 ,汙染環境 。為解決這個問題進行了技改:
在皮帶機的各落渣口做了一個“鐵罩” ,鐵罩側向對接冷渣器出渣口 ,上部中間焊製76×3㎜鋼管 ,該管接至鍋爐尾部水平煙道 ,利用引風機負壓把原來飛揚的灰吸走 ,效果十分明顯 。
詳見附圖(B) 、(C)
再有 ,冷渣器旁一段輸渣皮帶與去渣倉的二段輸渣皮帶接口處 ,由於渣從高處落下 ,也是灰塵飛揚 。凱時尊龍在二段輸渣皮帶機機尾的上蓋前部加焊159×4.5㎜鋼管 ,並將鋼管引接至鍋爐尾部水平煙道 ,吸走了飛揚的灰塵 ,解決了問題 。
詳見附圖(D)