一種玻璃窯SCR脫硝煙氣溫度控製裝置的原理及應用
摘要 :介紹了一種玻璃窯SCR脫硝煙氣溫度控製裝置原理及結構,通過加裝控製裝置 ,不僅提高SCR的安全性和脫硝效率 ,同時使玻璃窯煙氣餘熱得到充分利用 ,取得了一定的經濟效益和社會效益 。
關鍵詞 :玻璃窯 ;SCR脫硝 ;煙氣溫度控製裝置 ;餘熱鍋爐
1 前言
根據玻璃窯爐煙氣的性質特點 ,一般都采取SCR脫硝技術控製煙氣氮氧化物排放濃度 。SCR脫硝技術受窯爐運行條件影響較小 ,反應條件易於控製 ,能夠達到很高的脫硝效率(可達90%以上) ,能夠滿足嚴格的環保要求 。
根據目前玻璃行業的生產規模及燃料使用情況 ,玻璃窯爐的煙氣排放溫度為430~550℃ ,而SCR脫硝裝置對煙氣溫度要求在350~380℃反應時效果最佳 ,當溫度高於380℃ 時 ,催化劑壽命縮短 ,脫硝效果差 。玻璃熔窯投運3~5年後 ,煙氣的流量和溫度均增加 ,進入SCR脫硝裝置的煙氣溫度將超過設計溫度【1】 。為滿足SCR脫硝裝置的反應溫度 ,需要打開冷風閥 ,對煙氣進行降溫 ,這樣不僅影響煙氣餘熱利用和煙氣淨化係統的運行 ,也影響了餘熱發電的利用效率 。為了降低對煙氣餘熱利用係統和煙氣淨化係統的影響 ,應在SCR脫硝裝置前增加煙氣溫度控製裝置 。
2 煙氣溫度控製裝置結構及控製原理
SCR煙氣溫度控製裝置能對玻璃窯爐排煙煙氣溫度進行有效控製 ,使進入SCR裝置的煙氣溫度滿足脫硝反應最佳溫度窗口(350~380℃) ,有利於煙氣淨化,並能夠充分利用煙氣餘熱 ,做到節能減排 。本SCR煙氣溫度控製裝置主要布置位置如圖1所示 :
圖1 煙氣降溫控製裝置流程圖
2.1 煙氣溫度控製裝置
本煙氣降溫控製裝置為一種箱形設備 ,其中內置包含蒸發器和過熱器 ,如圖2所示 。蒸發器和過熱器通過管道分別與餘熱鍋爐汽包相連 ,通過鍋爐汽包的水 、汽循環 、輸送 ,利用熱能交換原理實現熱能轉換 ,從而達到對煙氣的降溫控製 。同時本降溫控製裝置設有旁路煙道 ,能在降溫裝置故障(高溫需開冷風閥 ,降低煙氣溫度)或煙氣低溫時從旁路經過而不影響玻璃窯爐的運行 。
圖2 煙氣降溫控製裝置及原理
2.2煙氣溫度控製原理和過程
煙氣煙溫控製裝置主要包括2種介質流程 :一是煙氣流程 ,主要是煙氣降溫的過程 ;二是汽水流程 ,主要是飽和水加熱成飽和蒸汽 ,再變成過熱蒸汽的過程 。餘熱鍋爐汽包的飽和水首先進入蒸發器 ,水經蒸發器受熱後 ,變成汽水混合物 ,回到餘熱鍋爐汽包 。此過程中玻璃窯爐高溫煙氣通過蒸發器受熱麵將熱量傳遞給水 ,水蒸發後再回流到餘熱鍋爐汽包 ,高溫煙氣被冷卻降溫 ,可通過控製進入裝置的煙氣量(煙氣側裝有調節風門),實現煙氣溫度控製 。另外餘熱鍋爐汽包的飽和蒸汽送到過熱器 ,飽和蒸汽通過過熱器被加熱成過熱蒸汽 ,過熱蒸汽送往汽輪機組 。高溫煙氣通過過熱器和蒸發器的吸熱 ,降溫後送到SCR反應器 。
在煙氣側設置有煙氣調節擋板 ,通過調節進入裝置的煙氣量 ,達到控製煙氣溫度的目的 。通過該降溫控製裝置 ,可以靈活的將玻璃窯爐高溫煙氣溫度降至SCR反應最佳溫度窗內 ,使SCR脫硝反應能夠順利平穩地進行 。
3 煙氣溫度控製裝置實際使用實例
某公司玻璃窯爐高溫煙氣量約80000Nm3/h,正常煙氣溫度約430℃(經餘熱鍋爐高溫段後到372℃) ,最高煙溫可達500℃ 。該線玻璃窯爐煙氣出口裝有高溫靜電除塵器和SCR脫硝裝置 ,同時裝有餘熱鍋爐 。SCR脫硝設計安裝時按煙氣溫度372℃考慮 。正常運行時SCR脫硝反應煙氣溫度效率曲線如圖3【2】 :
圖3 煙氣溫度對SCR脫硝反應效率的影響
當運行一段時間後 ,玻璃窯爐出口煙氣溫度上漲 ,經餘熱鍋爐高溫段出口的煙氣溫度遠超過了SCR反應最佳溫度窗(350~380℃) ,達到454℃ 。為了保證SCR反應催化劑的安全和SCR脫硝反應的穩定運行 ,特在高溫靜電除塵器和餘熱鍋爐高溫段出口之間煙氣管線加裝SCR煙氣溫度控製裝置(見圖1) 。加裝SCR煙氣溫度控製裝置前後反應器入口溫度如圖4 :
圖4 加裝SCR煙氣溫度控製裝置前後反應器入口溫度曲線
加裝SCR煙氣溫度控製裝置後 ,同時將SCR煙氣溫度控製裝置的蒸發器 、過熱器分別與餘熱鍋爐汽包 、汽輪機組之間用管道和調節閥門連接貫通(見圖2) 。
經實時溫度監測 ,發現通過控製進入SCR煙氣降溫裝置的煙氣量 ,可以將餘熱鍋爐高溫段出口的454℃煙氣降溫至SCR反應最佳溫度窗內 ,最低可降至360℃左右 。根據熱量衡算 ,按年運行小時數 ,取餘熱鍋爐高溫段出口平均煙溫410℃ ,按410℃煙氣焓值571kJ/m3,360℃煙氣焓值501kJ/m3 ,降溫釋放出熱量 :80000×(571-501)=5600000kJ/h 。餘熱電站的發電總熱效率約為23% ,則每小時可增加發電量358kW ,扣除裝置阻力新增廠用電量 ,每小時可增加發電量300kW 。年運行時間按8000小時計算 ,則可增加發電量8000×300=240萬kWh 。等價值按306g/kWh,年節能量為734.4t標煤 。
綜上所述 ,加裝SCR煙氣溫度控製裝置後 ,保證SCR係統運行安全 ,脫硝效率提高了2.2% ,NOX年減排39.43t(入口NOX濃度最大3900mg/Nm3 ,按運行時間取平均值2800mg/Nm3) 。由於增加了煙氣溫度控製裝置 ,回收了煙氣的餘熱 ,取得了一定經濟效益 ,達到節能減排的目的 。
4總結
本文通過玻璃窯爐高溫煙氣加裝SCR煙氣溫度控製裝置分析和說明,結合實例實際使用情況
,該種在玻璃窯爐煙氣SCR脫硝反應器前加裝煙氣降溫裝置是可行有效的
,在滿足SCR反應溫度要求的同時
,也達到了節能減排的目的
,並獲得了一定經濟效益
。
參考文獻
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